剑三九色鹿干嘛的:微特电机论文:空调器用单相电容运转异步-中国步进电机网

来源:百度文库 编辑:中财网 时间:2024/05/01 00:54:49
微特电机论文:空调器用单相电容运转异步 2010年4月30日 空调器用单相电容运转异步     电动机的研制     阮美韵  (宁波电器总厂315010) 1概述     为适应市场的需要,调整产品结构,于1988年8月开始研制’YSK系列电机。功率从10~385W,转速有单速、二速、三速和四速,电压为115V,频率60Hz,供出口各档电机,已形成较大规模的生产能力,产量占全国市场需求量的四分之一。设计中,按照JB4270—86(房间空调器风扇用单相电容运转异步电动机通用技术条件》及GB5956—86{房间空调器电器设备的安全要求》和其它相应的国家标准的规定,吸收样机结构紧凑,外形美观的优点,在电磁计算上进行精确的运算和方案论证,进行样机试验,数据调整,从而使设计的电机达到噪声低、转矩大、效率高、负载区域宽广、绝缘性能高、运行可靠,各项性能指标满足用户要求。尤其是低噪声和外形设计,深得用户好评。     该产品已于1989年通过市级鉴定,1993年通过了GBl2350国家安全认证(CCEE认证)。     本文对YSK系列电机的电磁性能及设计制造作一简述。 2采用L型副相抽头调速     电机采用L型副相抽头调速,调速方法简单安全,成本低,铜线可得到充分利用,嵌、绕线工艺简单。通过合理的电磁计算,可获得较高效率。如YSK25—4型4极25W电机,经测试,效率高达47.6%(标准高速档效率为36%),力矩超过标准,并可节省电能。 L型副相抽头调速接线图见图1,除主绕组和副绕组外,增加调速绕组。两档转速,放一套调速绕组,三档转速,放二套调速绕组。主绕组占定子铁心一半槽,副绕组加调速绕组占另一半槽,副绕组和调速绕组串联。在定子铁心槽中,其空间电角度同相,主绕组与调、副绕组在空间上相差90o电角度。绕组分布详见图2(粗线表示主绕组,大小档连绕,细线表示副绕组,四联大档连绕,虚线表示调速绕组,小档四联连绕)。经调速开关变换,可获得不同的主、副绕组匝数比,达到不同要求的转速。例如两速,高速档转速的匝比K1为:     W3>W1     w2+W3>W1     W2+Wl>W3 式中W1——主绕组匝数     W2——调速绕组匝数     W3——副绕组匝数     低速档转速的匝比K2为: 当风叶直径和叶片角度选定后,风量Q、风压PF将随转速高、低而变化,从而达到空调器调节空气温度的目的。 要使电机运行在圆形磁场中,需正确计算绕组的匝比及串接的电容量。电机运行在高速档时,其主、副绕组匝比为: 一般保证高速档具有良好的运行、起动性能,低速档是根据用户所需转速进行调整。通过电磁计算,匝比调整和电容量计算后,进行实测样机主、副电流大小,便能判断电机是否运行在圆形磁场中。因圆形磁场两相绕组磁势的幅值应相等。 式中  Zφ1——绕组串联导体数     P——电机极数      Kdq1——基波绕组系数     I——电流有效值     Fm——主(绕组)磁势幅值     Fa——副(绕组)磁势幅值 从幅值F式可知主、副绕组在高速档运行时分布相同,Kdq1基波绕组系数相同,只要主、副绕组串联导体数各乘电流有效值,Fm与Fa相等就能获得圆形磁场。也可以直接从示波器中测出电机是否运行在圆形磁场中。 3定子绕组T型主相抽头调速 与L型副相抽头调速的比较 3.1 T型主相抽头调速工艺要求高 先按样机设计,电机为4极电机(定子铁心均24槽),采用同心式大小档绕组,L型副相抽头调速。而6极电机采用圈式绕组T型主相抽头调速,调速绕组放置在主绕组槽上层,与主绕组分布相同。试生产时,6极电机调速绕组易烧坏。经检查,发现相间绝缘没垫好,线漆划破。但同样4极电机,采用L型副相抽头调速,相间绝缘没垫好,从未发生电机烧坏现象。经分析,从图3中知,电机运行在低速档时,调速绕组中流过的电流是主、副绕组中流过电流的矢量和(It=Im+Ib),所要求调速绕组线径略粗,但槽满率高,嵌线困难。只能采用同主绕组一样粗,工艺上稍疏忽,就会产生线圈烧坏。后来将6极电机绕组接线也改成了L型副相抽头调速·生产稳定,未发生电机烧坏现象。 3.2 T型主相抽头调速铜线利用率低 T型主相抽头调速,铜线没得到充分利用,电机运行在高速档时,调速绕组处于不工作状态。L型副相抽头调速,铜线得到充分利用,槽满率也低于T型主相抽头调速。 虽然,T型主相抽头调速较明显,力矩略大于L型副相抽头调速,但由于有以上缺陷,故还是采用L型副相抽头调速合理。 4线模设计 合理设计线模尺寸对电机性能、经济效益尤为重要。通过数十种不同规格品种微电机线模板尺寸计算,认为对功率在10~130W的4、6、8极电机,同心式绕组可按以下公式计算。同心式绕组线模见图4。     A=L+Ll+L2+L3 式中  L——定手铁心迭厚     L1——内层(小档)第一组线圈端部直线部分伸出铁心长,取10~12mm     L2——第二组(中档)线圈端部直线部分伸出铁心长,取10mm     L3——第三组(大档)线圈端部直线部分伸出铁心长,取9mm 式中Di1——定子铁心内径     hs——定子槽深     Z1——定子槽数     y——绕组跨槽数     Ke=1.1     Re=6mm     C=6~8mm 5噪声的要求 在结构设计和电磁设计中均采取了相应降低噪声的措施,如选择较优的定、转子槽配合和绕组形式;较大的转子槽斜度,以削弱危害最产重的齿谐波,采用日本低噪声轴承等。电机前、后端盖采用薄铜板拉伸成形,轴承室和定子档进行车削,因初定尺寸欠佳,在实际装配中配合过紧,会使噪声增大,经改进,现轴承室尺寸基本上符合低噪声要求;选择了合理的轴承室配合。对轴颈的配合公差及其粗糙度要求也较高,轴承与轴颈的装配采用专用压装夹具,实现无冲击冷压工艺,取得较好的效果。有一部分电机会产生电磁噪声,经测量分析定子铁心压装工艺不稳定,定子内、外圆同轴度及端面跳动量超差。片与片之间有毛刺未压实,有松动现象是引起电磁噪声主要原因之一。采用去毛刺、定子铁心采用专用液压机压紧,并采用氩弧焊接,以减少冲片之间的电磁松动,减少了电磁噪声。 6结语 a.采用L型副相抽头调速,工艺稳定,槽内导线利用率高,改变不同匝数比能获得不同转速。 b.合理选择电容量,能获得圆形磁场。 c.增强端盖刚度及选择合理轴承室配合能降低噪声。     进入:中国步进电机网淘宝店